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八面河油田聯(lián)合站原油脫水工藝優(yōu)化研究

時(shí)間:2020年08月17日 分類:科學(xué)技術(shù)論文 次數(shù):

摘要:八面河油田聯(lián)合站原油脫水工藝隨著油田開發(fā)深入,形成了一套適合自身的脫水工藝技術(shù),但是隨著近年油價(jià)持續(xù)低迷,油田經(jīng)營(yíng)開發(fā)方式的轉(zhuǎn)變,原脫水工藝高能耗運(yùn)行問題突出,已不再具有適應(yīng)性。本文通過分析脫水工藝流程,找出能耗高的節(jié)點(diǎn),提出了工藝優(yōu)

  摘要:八面河油田聯(lián)合站原油脫水工藝隨著油田開發(fā)深入,形成了一套適合自身的脫水工藝技術(shù),但是隨著近年油價(jià)持續(xù)低迷,油田經(jīng)營(yíng)開發(fā)方式的轉(zhuǎn)變,原脫水工藝高能耗運(yùn)行問題突出,已不再具有適應(yīng)性。本文通過分析脫水工藝流程,找出能耗高的節(jié)點(diǎn),提出了工藝優(yōu)化措施,采用三相分離器低溫預(yù)分水+大罐沉降脫水,配套大罐浮動(dòng)出油工藝,可以降低聯(lián)合站原油脫水運(yùn)行能耗,助力油田開發(fā)提質(zhì)增效。

  關(guān)鍵詞:原油脫水沉降脫水浮動(dòng)出油

石油機(jī)械

  1、概況

  八面河油田1986年投入開發(fā),目前建有聯(lián)合站1座,設(shè)計(jì)原油處理能力2100t/d,液量處理能力10000t/d,實(shí)際處理液量6776m3/d,實(shí)際處理油量1410t/d,液量處理負(fù)荷率為68%。聯(lián)合站主要設(shè)備有6臺(tái)三相分離器,2具3000m3一次沉降罐,2具5000m3二次沉降罐,1具5000m3凈化儲(chǔ)油罐,5臺(tái)2000KW相變加熱爐,2臺(tái)輸油泵。

  八面河油田原油脫水工藝主要采用二級(jí)脫水,首先在接轉(zhuǎn)站經(jīng)三相分離器一次預(yù)分水,含水率降至70%-80%,再管輸至聯(lián)合站進(jìn)行二次脫水,并在接轉(zhuǎn)站投加化學(xué)破乳劑,延長(zhǎng)破乳時(shí)間。聯(lián)合站二次脫水采用三相分離器高溫預(yù)分水(帶加熱盤管)+大罐沉降脫水工藝,脫水后原油含水率≤1%,脫水效果良好。

  2、存在問題

  聯(lián)合站采用多臺(tái)三相分離器,主要是為了計(jì)量各采油管理區(qū)的原油產(chǎn)量,但是從運(yùn)行能耗分析,該脫水工藝存在能耗高的問題,在目前低油價(jià)嚴(yán)峻形勢(shì)下,制約著油田效益開發(fā),不具有適應(yīng)性。分析其原因主要是八面河油田屬于普通稠油,原油粘度高,各接轉(zhuǎn)站來液外輸含水較高(外輸含水在70-80%),高含水來液經(jīng)三相分離器內(nèi)部加熱盤管脫水時(shí),導(dǎo)致過多的污水升溫,造成能耗浪費(fèi)。

  目前分離器油層平均溫度由43.8℃升溫至78.5℃,水層由43.8℃升溫至52.3℃,加熱耗氣量為9400m3/d,年燃?xì)赓M(fèi)用為549萬元(氣價(jià)按1.6元/m3)。污水量5288m3/d,升溫耗氣6100m3/d,占比64.9%,污水耗能較高。

  3、原油脫水工藝優(yōu)化

  為降低脫水能耗,聯(lián)合站原油脫水工藝改造時(shí)取消高含水加熱,改為三相分水器低溫預(yù)分水進(jìn)加熱爐升溫,然后進(jìn)入沉降罐脫水,并配套大罐浮動(dòng)出油裝置,減少沉降時(shí)間,確保外交油含水指標(biāo)穩(wěn)定。

  3.1預(yù)分水實(shí)驗(yàn)

  為確定低溫預(yù)分水及不同溫度下的沉降脫水效果,2019年3月委托勝利油田中石化節(jié)能環(huán)保工程科技有限公司油田化學(xué)檢測(cè)中心對(duì)聯(lián)合站來液進(jìn)行了預(yù)分水及大罐沉降脫水實(shí)驗(yàn)。根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得出:聯(lián)合站進(jìn)站來液在40℃下沉降40min,原油含水率為14%,水中含油為170.6mg/L。

  3.2沉降脫水實(shí)驗(yàn)

  在60℃、65℃、70℃、75℃、80℃下,對(duì)三相分離器出口含水油進(jìn)行大罐沉降脫水實(shí)驗(yàn),并對(duì)脫出采出水進(jìn)行含油量檢測(cè)。根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得出:聯(lián)合站在用破乳劑投加25mg/L時(shí)(與現(xiàn)場(chǎng)投加藥劑相同),26%含水油在75℃下沉降16h,原油含水率為1.0%,滿足原油含水≤1%的規(guī)定要求。

  3.2工藝流程

  聯(lián)合站原油脫水工藝改造后采用三相分離器低溫預(yù)分水+加熱爐升溫+大罐沉降+浮動(dòng)出油工藝,工藝流程為進(jìn)站來液進(jìn)三相分離器進(jìn)行預(yù)分水后進(jìn)入加熱爐加熱至80℃,然后進(jìn)入沉降罐進(jìn)行沉降,2座沉降罐為并聯(lián)運(yùn)行且均設(shè)置浮動(dòng)收油裝置,沉降至含水率≤1%時(shí),經(jīng)外輸泵增壓換熱器升溫外輸交油,凈化油罐改為儲(chǔ)油罐。

  3.2設(shè)備校核及選型

  1)三相分離器

  最大進(jìn)站液量7795m3/d,油量1442t/d,氣量22363m3/d,根據(jù)預(yù)分水試驗(yàn)數(shù)據(jù),進(jìn)口溫度40℃,停留時(shí)間為40min時(shí),出口含水率為14%,目前聯(lián)合站內(nèi)已建三相分離器6臺(tái),停留時(shí)間為43min,預(yù)計(jì)已建三相分離器出口含水率≤20%。

  2)相變爐+換熱器

  聯(lián)合站內(nèi)建有2000kW相變爐5臺(tái)(配套換熱器),2臺(tái)用于脫水加熱,2臺(tái)用于外輸,1臺(tái)備用,預(yù)分水后進(jìn)加熱爐油量為1442t/d,含水率為20%,液量為1802.5m3/d,經(jīng)過換熱器換熱后由43℃加熱至80℃,需熱負(fù)荷為1945kW,已建250m2換熱器可滿足要求,利舊。

  3)沉降罐

  站內(nèi)建有3000m3沉降罐2座,根據(jù)室內(nèi)沉降分水試驗(yàn),80℃時(shí)沉降16h,滿足含水要求,根據(jù)油田實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),動(dòng)態(tài)沉降時(shí)間約為室內(nèi)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的2~3倍,經(jīng)校核已建沉降罐沉降時(shí)間為56h,滿足要求,利舊。

  4)浮動(dòng)收油裝置

  在2座3#、4#沉降罐內(nèi)分別設(shè)置浮動(dòng)收油裝置,大罐浮動(dòng)出油裝置可以連續(xù)自動(dòng)出油,動(dòng)態(tài)沉降,穩(wěn)定外輸含水指標(biāo)。

  5)凈化油罐

  由于設(shè)置浮動(dòng)收油裝置,原油經(jīng)沉降后直接外輸,減少凈化油罐儲(chǔ)存緩沖的環(huán)節(jié),縮短流程,已建凈化油罐作為儲(chǔ)油罐使用。

  6)外輸泵及外輸加熱爐均利舊。

  4改造效果

  聯(lián)合站原油脫水工藝優(yōu)化改造,可以減少過多污水升溫耗氣,預(yù)計(jì)節(jié)約燃?xì)饬?300m3/d。

  石油論文投稿刊物:《石油機(jī)械》(月刊)創(chuàng)刊于1973年,是國家科委批準(zhǔn)出版,中國石油天然氣集團(tuán)公司主管,中國石油物資裝備(集團(tuán))總公司、中國石油學(xué)會(huì)石油工程學(xué)會(huì)和江漢石油管理局聯(lián)合主辦的技術(shù)類月刊,國內(nèi)外公開發(fā)行。

  5結(jié)論及認(rèn)識(shí)

  1)八面河油田聯(lián)合站原油脫水工藝雖然可以滿足油田開發(fā)要求,但存在運(yùn)行能耗高的問題,不適應(yīng)目前油田經(jīng)營(yíng)開發(fā)方式。

  2)通過優(yōu)化聯(lián)合站原油脫水工藝流程,采用三相分離器低溫預(yù)分水+大罐沉降浮動(dòng)出油工藝,可以使高含水加熱改變?yōu)榈秃訜幔瑴p少污水無效升溫,降低運(yùn)行能耗,建議盡快實(shí)施。

  參考文獻(xiàn):

  [1]油田油氣集輸設(shè)計(jì)技術(shù)手冊(cè).石油工業(yè)出版社,1994。

  [2]黃萍.原油儲(chǔ)罐浮動(dòng)式出油裝置的應(yīng)用[J].石油機(jī)械.2002,30(10),71-72。

  [3]劉海燕.應(yīng)用浮動(dòng)出油裝置實(shí)現(xiàn)原油連續(xù)平穩(wěn)外輸.油氣田地面工程.2014,33(3)。

  作者:朱偉生

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