時(shí)間:2021年08月18日 分類:推薦論文 次數(shù):
摘要:粗銀粉中雜質(zhì)Pb、Bi、Sb含量的控制主要在于減少分銀渣穿濾量。粗銀粉中雜質(zhì)Cu、Te含量的控制主要在于控制分銀渣穿濾量和還原過(guò)程。選取自動(dòng)反洗表面過(guò)濾器對(duì)分銀液精細(xì)過(guò)濾,效果很好。分銀液通過(guò)精細(xì)過(guò)濾后,粗銀粉中對(duì)Pb的除雜率為94.5%;對(duì)Bi的除雜率為90.6%;對(duì)Sb的除雜率為97.4%;對(duì)Cu的除雜率為66.7%;對(duì)Te的除雜率為67.4%,粗銀粉的品位由95.33%提高到98.4%。
關(guān)鍵詞:粗銀粉;雜質(zhì);分銀渣;精細(xì)過(guò)濾;分銀液;品位
大冶有色金屬有限責(zé)任公司冶煉廠在銅陽(yáng)極泥中提取銀的主要工藝為:氨浸分銀—水合肼沉銀—粗銀粉轉(zhuǎn)爐除雜—銀陽(yáng)極板電解。其中生產(chǎn)過(guò)程是:首先,經(jīng)過(guò)高酸氯化的分金渣,在酸充分洗脫的情況下,以一定固液比通入液氨,讓氨與銀離子絡(luò)合,從而使銀離子由固相進(jìn)入液相,再通過(guò)壓濾機(jī)固液分離,實(shí)現(xiàn)銀與其它雜質(zhì)的分離;其次,含銀氨絡(luò)合物的溶液,經(jīng)過(guò)水合肼還原,得到較高品位(91%以上)的粗銀粉;最后,粗銀粉再進(jìn)入轉(zhuǎn)爐氧化除雜,澆鑄得到99%以上的銀陽(yáng)極板進(jìn)入電解工序[1~8]。在實(shí)際生產(chǎn)中,粗銀粉經(jīng)常出現(xiàn)雜質(zhì)含量居高不下,嚴(yán)重影響粗銀粉品位,尤其是雜質(zhì)Pb含量最高,雜質(zhì)過(guò)高的粗銀粉會(huì)大幅度增加銀轉(zhuǎn)爐的吹煉時(shí)間,由于銀轉(zhuǎn)爐的布袋收塵效率問(wèn)題而導(dǎo)致銀損失占全廠銀可計(jì)量損失的50%左右,因此提高粗銀粉品位,有效減少雜質(zhì)進(jìn)入粗銀粉是降低銀損失的重要途徑[9~13]。
1試驗(yàn)
1.1粗銀粉的現(xiàn)狀
粗銀粉的品位較低,平均在95%左右。粗銀粉中主要雜質(zhì)是鉛,其含量平均在1.61%,是影響粗銀粉品位低的一個(gè)重要原因,并且在銀轉(zhuǎn)爐中吹煉需要很長(zhǎng)時(shí)間,除雜困難。
1.2試驗(yàn)準(zhǔn)備
取工業(yè)生產(chǎn)中同一批的分金渣、分銀液、分銀渣、粗銀粉與沉銀后液備用,再準(zhǔn)備分銀工序中的工業(yè)氨水、沉銀工序中的水合肼、驗(yàn)證沉銀終點(diǎn)的碘化鉀、純水、精密濾紙等。
1.3試驗(yàn)原理
在生產(chǎn)粗銀粉過(guò)程中主要發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)方程式為:AgCl+2NH3[Ag(NH3)2]++Cl-4[Ag(NH3)2]++N2H4+4OH-4Ag↓+N2↑+8NH3+4H2O
1.4試驗(yàn)方法
首先,對(duì)分金渣按照分銀工序中的液固比,不加氨水進(jìn)行浸出試驗(yàn),分析浸出液中主要雜質(zhì)含量;其次,對(duì)分銀液進(jìn)行精密過(guò)濾,再沉銀試驗(yàn),化驗(yàn)粗銀粉品位。最后,對(duì)在工業(yè)生產(chǎn)上跟分金渣、分銀液同一批次的分銀渣、粗銀粉與沉銀后液進(jìn)行化驗(yàn)分析其中的雜質(zhì)含量。
2結(jié)果與討論
2.1雜質(zhì)來(lái)源分析
粗銀粉中雜質(zhì)過(guò)高,主要是分銀液中雜質(zhì)過(guò)高造成的,因此根據(jù)分銀系統(tǒng)工藝體系分析,分銀液中雜質(zhì)的來(lái)源只可能是三方面:(1)氨浸分銀過(guò)程中,雜質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)榭扇芙j(luò)合物或鹽類,溶解進(jìn)入分銀液中,其中重點(diǎn)關(guān)注部分為Cu、Au、Bi;(2)氨浸分銀過(guò)程中,原料分金渣洗滌不徹底,導(dǎo)致分金渣中雜質(zhì)形成可溶性物質(zhì)進(jìn)入粗銀粉中,其中重點(diǎn)關(guān)注部分為Cu、Au、Bi、Te;(3)由于分銀液過(guò)濾不徹底,導(dǎo)致分銀渣穿濾進(jìn)入分銀液中,其中重點(diǎn)關(guān)注部分為Pb、Sb。
2.2雜質(zhì)來(lái)源確定
為了確定核心影響因素,以5組試驗(yàn)為一批次,進(jìn)行了多批次分銀液相關(guān)試驗(yàn),統(tǒng)計(jì)平均值匯總。根據(jù)鉛元素性質(zhì),鉛不會(huì)被氨絡(luò)合浸出。
在氨浸環(huán)境下,Cu、Te浸出效率大幅度提升,其原因可能是氨對(duì)銅有絡(luò)合作用,導(dǎo)致銅進(jìn)入溶液中;同時(shí)在氨浸環(huán)境下,溶液pH值為9~10,堿性環(huán)境導(dǎo)致碲的浸出率提高。粗銀粉含金比例大幅高于溶液中含量,其主要原因可能是水合肼對(duì) 金的還原效率要大幅高于鉛,溶液中的金在粗銀粉中得到富集;粗銀粉中Pb含量過(guò)高是分銀渣穿濾到分銀液中造成的。雜質(zhì)在分銀渣中得到富集,尤其是分銀渣中鉛含量很高。
1.使用純水進(jìn)行洗滌分金渣,純水與分金渣的液固比為3∶1(分銀工序液固比一致),浸出液成分。根據(jù)以上分析,假設(shè)其鉛含量差異全部由分銀渣穿濾造成,則產(chǎn)出粗銀粉中約含4%~5%的分銀渣,以此為基礎(chǔ)估算產(chǎn)出分銀液中各種元素的來(lái)源和去向。影響粗銀粉質(zhì)量的雜質(zhì)元素主要是Cu、Pb、Bi、Sb、Te等元素。由于分銀液在還原為粗銀粉時(shí)需經(jīng)過(guò)過(guò)濾,大部分穿濾的分銀渣都將進(jìn)入粗銀粉中,也將雜質(zhì)元素帶入粗銀粉中。
按照穿濾分銀渣全部進(jìn)入粗銀粉中,則可以得出以下分析結(jié)果:(1)粗銀粉中Au、Ag基本全部來(lái)自分銀液中;(2)粗銀粉中Cu、Te約一半來(lái)自分銀液、一半來(lái)自分銀液中穿濾的分銀渣;(3)粗銀粉中Pb、Bi、Sb基本全部來(lái)自分銀液中穿濾的分銀渣。因此,對(duì)粗銀粉中Pb、Bi、Sb含量的控制主要在于減少分銀渣穿濾;對(duì)Cu、Te含量的控制主要在于控制分銀渣穿濾量和還原過(guò)程。
2.3分銀液預(yù)處理
確定分銀渣穿濾是造成分銀液中雜質(zhì)含量高的核心因素,因此分銀液在進(jìn)入沉銀工序之前必須有效除去溶液中的分銀渣顆粒,減少固體懸浮物對(duì)還原銀粉的質(zhì)量影響。在分銀液進(jìn)入沉銀工序之前需經(jīng)過(guò)自動(dòng)反洗表面過(guò)濾器預(yù)處理,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)情況,選擇的設(shè)備為過(guò)濾面積35m2,現(xiàn)場(chǎng)工況條件下可實(shí)現(xiàn)11~13m3/h過(guò)濾速度。
此設(shè)備的主要運(yùn)行過(guò)程為:分銀液持續(xù)不斷地通過(guò)過(guò)濾器致密的過(guò)濾層,濾液先返回原液中,一直循環(huán)過(guò)濾,直到濾液澄清度達(dá)到工藝指標(biāo),然后過(guò)濾器會(huì)自動(dòng)切換到正常過(guò)濾,不再循環(huán)過(guò)濾,分銀液一次性過(guò)濾完,濾液進(jìn)入沉銀工序中,而濾渣進(jìn)入排渣池中。通過(guò)過(guò)濾前與過(guò)濾后對(duì)比,分銀液未經(jīng)過(guò)濾器預(yù)處理,溶液的澄清度較低,比較渾濁,且顏色為淡綠色,說(shuō)明有部分分銀渣穿濾到分銀液中;分銀液經(jīng)過(guò)濾器預(yù)處 理后,溶液的澄清度很高,很清澈,且顏色為無(wú)色,過(guò)濾效果很理想,達(dá)到了預(yù)期試驗(yàn)效果。
2.4除雜效果經(jīng)過(guò)精細(xì)過(guò)濾后的分銀液,在沉銀反應(yīng)釜中通過(guò)投加水合肼進(jìn)行沉銀操作,反應(yīng)終點(diǎn)使用碘化鉀判斷,產(chǎn)出的粗銀粉品位。通過(guò)精細(xì)過(guò)濾后,粗銀粉中對(duì)Pb的除雜率為94.5%;對(duì)Bi的除雜率為90.6%;對(duì)Sb的除雜率為97.4%;對(duì)Cu的除雜率為66.7%;對(duì)Te的除雜率為67.4%,粗銀粉的品位由95.33%提高到98.4%。
冶金論文范例:冶金高爐高溫?zé)崤紦p壞原因分析和改進(jìn)措施
3結(jié)論
1.粗銀粉中雜質(zhì)Pb、Bi、Sb含量的控制主要在于減少分銀渣穿濾量。2.粗銀粉中雜質(zhì)Cu、Te含量的控制主要在于控制分銀渣穿濾量和還原過(guò)程。3.選取自動(dòng)反洗表面過(guò)濾器對(duì)分銀液精細(xì)過(guò)濾,分銀液很澄清。4.分銀液通過(guò)精細(xì)過(guò)濾后,粗銀粉中對(duì)Pb的除雜率為94.5%;對(duì)Bi的除雜率為90.6%;對(duì)Sb的除雜率為97.4%;對(duì)Cu的除雜率為66.7%;對(duì)Te的除雜率為67.4%,粗銀粉的品位由95.33%提高到98.4%。
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作者:方準(zhǔn)1,2,房孟釗1,2