時間:2020年09月05日 分類:電子論文 次數(shù):
摘要:在水電站全面開發(fā),蓬勃發(fā)展的時代,作為水電企業(yè)來說,做到人身和設(shè)備安全生產(chǎn)、降低發(fā)電成本、追求社會效益和經(jīng)濟效益的最大化是企業(yè)的首要工作目標。在來水量一定的情況下,減少人身事故和設(shè)備事故造成的損失,就是降低企業(yè)發(fā)電成本,增加企業(yè)收入的有效途徑。如何采取有效措施,保證人身和設(shè)備安全生產(chǎn)至關(guān)重要。
關(guān)鍵詞:正源電站 主變壓器 三相短路 事故原因 分析
正源電站主變壓器內(nèi)部發(fā)生三相短路事故的原因是多方面的,也是可以預(yù)防發(fā)生的,由于管理工作上的失誤,特別是技術(shù)管理和質(zhì)量管理工作上的失誤是主要的原因。下面從六個方面來進行分析和探討。
正源電站主變壓器情況簡介
1、變壓器參數(shù)
正源電站位于甘孜州九龍縣洪壩鄉(xiāng)境內(nèi),
裝機容量為2×11000KW。
主變壓器型號:SFP9—36000/110
容量:36000KVA
電壓:121KV/10.5KV
電流:171.77/1979.49A
周率:50HZ
接法:YN.d11
出廠編號:23A115
出廠日期:2003年6月
生產(chǎn)廠家:特變電工新疆變壓器廠
2、事故前情況簡介
該臺變壓器于2004年1月20日在白水河電站投入正式運行,在2005年5月該臺變壓器發(fā)生了一次事故。即中性點套管A相發(fā)生了飛弧短路。使該臺變壓器的主保護動作,變壓器高壓側(cè)斷路器跳閘,后備保護動作,動作報告顯示“重瓦斯動作,壓力釋放動作”。后由楠椏河發(fā)電廠檢修好后重新投入運行。一直運行到2005年12月,后因白水河電站擴容,買了新的變壓器,將該臺變壓器閑置不用。
后來該臺變壓器被運送到正源電站,作為正源電站的主變壓器使用。運到正源電站現(xiàn)場后,于2006年6月完成了就位安裝,但于2006年7月14日晚發(fā)生了泥石流,將該臺變壓器移動了200~300mm,后又重新進行就位安裝。于2007年3月完成了注油工作。并請四川電力研究院水力發(fā)電研究所進行交接驗收試驗。第一次試驗的報告為不合格,報告(附件一)附后。主要是交流耐壓試驗46KV時中性點套管內(nèi)部放電。后聯(lián)系廠方,廠方派代表到現(xiàn)場后,在廠方代表的陪同下又重作此試驗,所作試驗合格,廠家代表分析是變壓器注油后靜止的時間不夠。
當時第一次作此試驗的時間是變壓器注完油后的6小時之內(nèi)。依據(jù)該臺變壓器的電壓等級要求交流耐壓試驗應(yīng)是在變壓器注完油靜止24小時后方能作。由于當時現(xiàn)場工作人員沒有告知作試驗的人員。重作試驗的報告(附件二)附后。另該臺主變本體取油樣的孔分布呈上、中、底三個部位。當時取油樣的操作人員是從中部取的。取去的油樣經(jīng)化驗是合格的。
4、事故經(jīng)過
該臺變壓器于2007年4月10日在正源電站帶電試驗。2007年4月10日21:58’合主變高壓側(cè)斷路器101,對正源電站1#主變壓器進行沖擊試驗。23:14主變五次沖擊合閘試驗結(jié)束,變壓器空載運行正常。2#發(fā)電機出口斷路器2DL處于冷備用狀態(tài)。2007年4月11日00:28’19’’,主變主保護動作,動作報告顯示“ABC相差流3.668In”。主變高壓側(cè)斷路器101跳閘。2007年4月11日00:31’16’’(后備保護裝置與主保護裝置本身時間顯示差2’58’’),主變后備保護動作,動作報告顯示“重瓦斯動作,壓力釋放動作”。
2007年4月11日00:29’50’’ (母差保護裝置與主變主保護裝置本身時間顯示差1’29’’),母差保護動作報告顯示“A相30.249V,B相26.996V,C相23.714V,零序:0.223V,負序:3.781V”。
2007年4月11日00:34’57’’ (錄波保裝置與主變主保護裝置本身時間顯示差6’37’’),錄波裝置啟動。
從主變保護動作報告,母差保護動作報告,故障錄波報告分析判定該主變內(nèi)部發(fā)生了三相短路。
事故原因分析
1、事故后的檢查
事故后請廠方人員到現(xiàn)場進行了吊罩檢查,發(fā)現(xiàn)了該臺變壓器底部積存了部份水,下部繞組的連接線銅排上也積存了一部分水滴。由此可以證明當時取油樣的方法錯誤。我們都應(yīng)該知道,油的比重比水輕,油是浮在上面的,水應(yīng)在最下層。取油樣的方法不對,造成了所取油樣的真實性成了問題。所以雖然油樣化驗結(jié)果是合格的,變壓器還是出了問題。
后請廠方專家到現(xiàn)場,再次吊罩檢查,發(fā)現(xiàn)了線圈上有很多吸附碳,需要更換線圈和油。并確定了現(xiàn)場條件是無法處理的,必須返廠處理。后于2007年4月26日將該臺變壓器運至特變電工新疆變壓器廠處理。并于2007年6月4日返回現(xiàn)場。將該臺變壓器安裝好后,重新作試驗合格,并從底部取油樣化驗合格。于2007年6月15日投入運行至今正常。
電力工程師論文范例:主變壓器油枕油位異常的分析及處理分析
2、從該臺變壓器的經(jīng)歷分析該臺變壓器最終發(fā)生三相短路的原因:
(1)、該臺變壓器在白水河電站就發(fā)生過一次短路事故,只是是中性點套管A相發(fā)生了飛弧短路,但當時主保護動作了,后備保護也動作了,即重瓦斯動作了,壓力釋放也動作了。這次事故雖然處理了,但一沒有更換線圈,二沒有更換油,油是用濾油機過濾后取油樣化驗合格后投入使用的。也就是說這次事故就已經(jīng)留下了隱患。
(2)、由于該臺變壓器于2005年12月就已停用,到再次使用時,已是2007年4月10日,這中間間隔了15個多月,間歇期間主變內(nèi)沒有加滿油,也沒有充專用氮氣保護。主變內(nèi)的油被氧化了。
(3)、被泥石流沖擊過后在安裝過程中,沒有吊罩檢查,如果吊罩檢查,清洗變壓器,去除變壓器內(nèi)的水份和變壓器底部的雜質(zhì),應(yīng)該不會發(fā)生后面的事故。
(4)、在安裝過程中,變壓器的濾油工作做得不細,不徹底。沒有把油里面的水份和雜質(zhì)濾掉。
(5)、在試驗過程中,取油樣的方法不對,致使在對油樣的化驗分析中沒有查出油的微水含量超標。
(6)、歸根到底是由于管理工作上的失誤,特別是技術(shù)管理和質(zhì)量管理工作上的失誤是主要的原因。以上六種原因是我個人根據(jù)現(xiàn)場了解的實際情況進行分析總結(jié)出來的。以供大家探討,共同學習,共同進步。
參 考 文 獻:
1、《電力系統(tǒng)繼電保護》 施懷瑾主編,重慶大學出版社,2005年3月第二版,書號:ISBN 7-5624-1455-6。
2、《發(fā)電廠電氣設(shè)備及運行》 胡志光主編,北京:中國電力出版社, 2008年9月第一版,書號:ISBN 978-7-5083-6742-2。
3、《高電壓技術(shù)》 劉吉來/黃瑞梅主編,北京:中國水利水電出版社,2004年8月第一版,書號:ISBN 978-7-5084-2234-3。
4、《電機與拖動》 許曉峰主編,北京:高等教育出版社,2009年8月第一版,書號:ISBN 978-7-04-028089-0。
5、《發(fā)電廠電氣部分》 王林川主編,成都:西南交通大學出版社, 2007年6月第一版,書號:ISBN 978-7-81104-618-8。
作者:羅厚將